現(xiàn)在,乘用車柴油機(jī)需要滿足各種不同的要求,如低噪聲、低燃油耗、低排放,以及高輸出功率。改善噪聲的關(guān)鍵是降低燃燒噪聲,也就是降低柴油機(jī)敲缸噪聲。降低柴油機(jī)敲缸的傳統(tǒng)方法是減少由燃油預(yù)噴射引起的燃燒激振力、附加發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體加強(qiáng)筋或利用隔聲罩改善噪聲傳遞特性。然而,這些方法都有負(fù)面影響,如燃油經(jīng)濟(jì)性惡化、成本/質(zhì)量增加。 因此,需要依靠改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)降低噪聲。通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)分析了從活塞、連桿、曲軸到發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體的噪聲傳遞路徑和振動(dòng)特性,認(rèn)定活塞共振是噪聲源。為了吸收活塞垂直運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的共振能量,設(shè)計(jì)了帶有動(dòng)態(tài)阻尼器的新型活塞銷結(jié)構(gòu),它能產(chǎn)生與活塞反向的共振。驗(yàn)證了采用這一新技術(shù)降低柴油機(jī)敲缸的效果。
在直噴柴油機(jī)擴(kuò)散燃燒過(guò)程中,噴油器噴射的燃油會(huì)在燃燒室中很快著火,并使氣缸壓力迅速升高而引發(fā)多個(gè)區(qū)域自燃。由于快速燃燒可獲得較高的熱效率,未來(lái)將會(huì)采用預(yù)混合壓燃著火(PCCI)和均質(zhì)壓燃著火(HCCI)燃燒方式。然而,從噪聲和振動(dòng)角度來(lái)看,由于快速燃燒導(dǎo)致作用在發(fā)動(dòng)機(jī)部件上的氣缸壓力迅速升高,引起發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng),并會(huì)產(chǎn)生間歇性的柴油機(jī)敲缸噪聲。為了實(shí)現(xiàn)最高的熱效率并降低柴油機(jī)敲缸噪聲,必須開(kāi)發(fā)1種不依賴于燃燒控制的發(fā)動(dòng)機(jī)新結(jié)構(gòu),來(lái)降低柴油機(jī)敲缸噪聲。
柴油機(jī)敲缸的主頻率接近3.15kHz倍頻帶。因此,以3.15 kHz倍頻帶為重點(diǎn),確定了柴油機(jī)敲缸的機(jī)理,并開(kāi)發(fā)了降低噪聲的發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)。
1 柴油機(jī)敲缸特性
試驗(yàn)采用直列4缸2.2 L直噴柴油機(jī)。為了更好地了解柴油機(jī)敲缸的頻率特性,故意減少了預(yù)噴油量并增加燃燒激振力,以產(chǎn)生明顯不同的柴油機(jī)敲缸。圖1為在轉(zhuǎn)速2 000 r/min,平均有效壓力0.9 MPa工況下測(cè)得的近場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)輻射噪聲頻譜。噪聲峰值出現(xiàn)在頻率3.50 kHz左右。
圖1 發(fā)動(dòng)機(jī)敲缸時(shí)的近場(chǎng)噪聲頻譜(2.2 L柴油機(jī))
此外,通過(guò)故意增加燃燒激振力復(fù)現(xiàn)了1.5 L發(fā)動(dòng)機(jī)的柴油機(jī)敲缸現(xiàn)象。圖2為實(shí)測(cè)的1.5 L柴油機(jī)的近場(chǎng)噪聲。噪聲峰值也在頻率3.50 kHz左右時(shí)出現(xiàn)。以下為柴油機(jī)敲缸的特征:(1)柴油機(jī)敲缸的主頻率出現(xiàn)在3.00~4.00 kHz 之間。(2)測(cè)量不同規(guī)格的發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),噪聲峰值也出現(xiàn)在3.00~4.00 kHz間。
圖2 發(fā)動(dòng)機(jī)敲缸時(shí)的近場(chǎng)噪聲頻譜(1.5 L柴油機(jī))
2 柴油機(jī)敲缸產(chǎn)生機(jī)理
2.1 發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部零件特性測(cè)量
為了解3.00~4.00 kHz之間出現(xiàn)噪聲峰值的產(chǎn)生機(jī)理,借助試驗(yàn)手段分析了幾種不同的噪聲傳遞路徑。圖3所示為增大振動(dòng)峰值的噪聲傳遞的可能路徑。
圖3 噪聲傳遞的可能路徑
首先,分析將激振力從燃燒室傳遞到氣缸蓋和機(jī)體的外部系統(tǒng)對(duì)噪聲傳遞路徑的影響。通過(guò)對(duì)安裝好氣缸蓋和機(jī)體的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行錘擊試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證外部系統(tǒng)產(chǎn)生的影響。如圖4所示為利用1個(gè)沖擊錘對(duì)燃燒室施加激振力,而圖5所示為測(cè)量外部系統(tǒng)若干位置的振動(dòng)獲得的頻率響應(yīng)曲線。由于在3.00~4.00 kHz之間的頻率響應(yīng)曲線(FRF)中未發(fā)現(xiàn)明顯的振動(dòng)峰值,因而可以斷定外部系統(tǒng)的傳遞路徑?jīng)]有使振動(dòng)峰值增大。
圖4 錘擊試驗(yàn)圖
圖5 用錘擊試驗(yàn)獲得的外部系統(tǒng)振動(dòng)響應(yīng)
隨后,分析將激振力從活塞連桿、曲軸、軸承傳遞到機(jī)體的內(nèi)部系統(tǒng)對(duì)噪聲傳遞路徑的影響。在燃燒過(guò)程中,機(jī)油在彈性流體動(dòng)力潤(rùn)滑中起著彈簧和阻尼的作用,并由它將激振力傳遞給發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部零件。由于彈簧和阻尼的狀況會(huì)隨發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行工況及曲軸轉(zhuǎn)角而變化,在靜態(tài)錘擊試驗(yàn)下很難復(fù)現(xiàn)機(jī)油的邊界條件。因此在發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)可直接測(cè)量?jī)?nèi)部振動(dòng)性能。
圖6為加速度計(jì)在活塞和連桿上的安裝位置,圖7為采用連接臂從往復(fù)運(yùn)動(dòng)件上獲得信號(hào)的方法。如圖7所示,加速度計(jì)的連接導(dǎo)線綁在連接臂上(圓圈所示可移動(dòng)部位除外),所以連接導(dǎo)線能扭轉(zhuǎn)并連接到發(fā)動(dòng)機(jī)外。利用帶有內(nèi)置放大器的加速度計(jì)控制連接臂運(yùn)行時(shí)連接導(dǎo)線扭動(dòng)引起的電阻變化。
圖6 加速度計(jì)的安裝位置
圖7 連接臂示意圖
圖8為實(shí)測(cè)的第4缸燃燒過(guò)程中氣缸壓力和振動(dòng)隨時(shí)間變化的曲線。氣缸內(nèi)發(fā)生自燃的那刻,氣缸壓力開(kāi)始迅速升高,并導(dǎo)致活塞出現(xiàn)振動(dòng)。隨后振動(dòng)傳遞到連桿、曲軸,最后傳遞到機(jī)體。因此可以得出結(jié)論,燃燒激振力是從內(nèi)部系統(tǒng)傳遞到機(jī)體。
圖8 燃燒過(guò)程中實(shí)測(cè)的氣缸壓力和振動(dòng)
圖9為在燃燒過(guò)程中氣缸壓力和內(nèi)部零件振動(dòng)的曲線。氣缸壓力峰值并不出現(xiàn)在3.00~4.00 kHz之間。然而,活塞和其他內(nèi)部部零件則在3.00~4.00 kHz之間出現(xiàn)明顯的振動(dòng)峰值。圖10所示為3.50 kHz時(shí)連桿工作時(shí)的形狀偏移。振動(dòng)模式的特征如下:(1)活塞振動(dòng)最強(qiáng)烈;(2)連桿小頭端的振幅大于連桿大頭端的振幅,小頭端與大頭端之間的相對(duì)位移差證明,連桿像彈簧一樣會(huì)伸長(zhǎng)和縮短;(3)曲柄銷軸頸幾乎沒(méi)有振動(dòng)。
因此,我們可以推定,由活塞作為質(zhì)量塊、連桿作為彈簧、曲軸作為固定端組成的單自由度系統(tǒng)(圖11)是頻率3.00~4.00 kHz之間出現(xiàn)振動(dòng)峰值的原因。
圖9 燃燒過(guò)程中氣缸壓力和內(nèi)部零件的振動(dòng)曲線
圖10 3.50 kHz時(shí)測(cè)得的連桿工作時(shí)的形狀偏移
圖11 預(yù)測(cè)的單自由度系統(tǒng)的共振模型
圖12所示為活塞質(zhì)量、連桿剛度與共振頻率之間的關(guān)系。2.2 L發(fā)動(dòng)機(jī)共振頻率出現(xiàn)在3.00~4.00 kHz之間?;钊|(zhì)量和連桿彈簧常數(shù)較小的1.5 L發(fā)動(dòng)機(jī),其共振頻率也出現(xiàn)在3.00~4.00 kHz之間。只要連桿剛度與活塞質(zhì)量的比例均衡,即使是不同排量的發(fā)動(dòng)機(jī),共振頻率總是會(huì)出現(xiàn)在3.00~4.00 kHz之間。
圖12 不同活塞質(zhì)量/連桿彈簧常數(shù)下的共振頻率
3 通過(guò)改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)降低柴油機(jī)敲缸
3.1 通過(guò)改變發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)規(guī)格降低敲缸
為了降低在3.00~4.00kHz之間活塞/連桿產(chǎn)生的共振,研究了內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改進(jìn)。首先,分析了如何通過(guò)改變活塞質(zhì)量和連桿彈簧常數(shù)來(lái)降低傳遞到曲軸的激振力。由于無(wú)法明顯改變材料阻尼率,本研究不包括這方面的內(nèi)容。
圖13為分析采用的有限元模型(FEM)?;钊?、活塞銷和連桿小頭端均為剛性連接。連桿大頭端、軸承和曲柄銷中心固定端則通過(guò)起彈簧作用的機(jī)油膜相互連接,機(jī)油膜的稠度調(diào)節(jié)到與實(shí)測(cè)的活塞/連桿共振頻率相匹配。
圖13 分析采用的FEM模型
圖14為改變活塞質(zhì)量和連桿剛度時(shí)傳遞到曲軸的激振力發(fā)生變化的預(yù)測(cè)結(jié)果。當(dāng)活塞質(zhì)量減小時(shí),傳遞的激振力也隨之降低。然而,想要顯著減小活塞質(zhì)量是不現(xiàn)實(shí)的。即使質(zhì)量減小10%,傳遞的激振力僅降低0.4 dB。通過(guò)降低連桿剛度同樣也能降低傳遞的激振力。但是,由于柴油機(jī)的最大氣缸壓力很高,為了滿足可靠性要求,不能降低連桿的剛度。即使剛度降低10%,傳遞的激振力也只能降低0.4 dB。因此,可以得出結(jié)論,通過(guò)改變發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)規(guī)格來(lái)降低傳遞到曲軸的激振力并非有效的方法。
圖14 活塞質(zhì)量和連桿剛度對(duì)傳遞到曲軸的激振力的影響
3.2 利用活塞阻尼結(jié)構(gòu)降低敲缸
對(duì)能降低活塞振動(dòng)的新型阻尼結(jié)構(gòu)的可行性進(jìn)行了研究。圖15所示為1種阻尼結(jié)構(gòu)示意圖,它能在活塞反向產(chǎn)生共振,通過(guò)吸收活塞振動(dòng)能量來(lái)降低傳遞的激振力。
圖16所示為用2種動(dòng)態(tài)阻尼器降低傳遞激振力的預(yù)測(cè)結(jié)果,這兩種阻尼器的質(zhì)量分別為活塞質(zhì)量的1%和5%。從圖中可以看出,由于共振峰值顯著降低,因而預(yù)期振動(dòng)能明顯降低。隨著阻尼器質(zhì)量的增加,傳遞激振力會(huì)降低。
因此,為了降低柴油機(jī)敲缸,應(yīng)增加動(dòng)態(tài)阻尼器的質(zhì)量。然而,由于安裝空間熱損傷和結(jié)構(gòu)布置等要求,動(dòng)態(tài)阻尼器的尺寸受到一定限制??紤]到要滿足全部要求,設(shè)計(jì)了1種安裝在活塞銷內(nèi)的質(zhì)量為活塞質(zhì)量2.9%~8.7%的新型動(dòng)態(tài)阻尼器(以下簡(jiǎn)稱“銷阻尼器”)。圖17為銷阻尼器的尺寸、工作模式及裝配圖。由于在3.50 kHz時(shí)出現(xiàn)活塞共振,因而必須將阻尼器的工作頻率設(shè)定在3.50 kHz。借助于環(huán)形彈簧區(qū)將阻尼器的工作頻率調(diào)制到3.50 kHz。為了滿足應(yīng)力要求,優(yōu)化了彈簧的直徑和長(zhǎng)度。
通過(guò)在發(fā)動(dòng)機(jī)上安裝銷阻尼器,驗(yàn)證了在3.50 kHz時(shí)共振、內(nèi)部振動(dòng)和柴油機(jī)敲缸影響的降低。對(duì)帶或不帶銷阻尼器時(shí)的曲柄銷軸頸振動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體振動(dòng)和近場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲進(jìn)行了比較。圖18示出了質(zhì)量為活塞質(zhì)量2.9%的銷阻尼器的減振效果。正如預(yù)測(cè)那樣,3.50 kHz時(shí)曲柄銷振動(dòng)得以降低,因此,傳遞到曲軸上的激振力也有所降低。由于內(nèi)部零件的振動(dòng)降低,發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體振動(dòng)和近場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲均有所降低。
圖15 活塞振動(dòng)的阻尼機(jī)理
圖16 帶有動(dòng)態(tài)阻尼器時(shí)傳遞到曲軸的激振力降低
為了驗(yàn)證增加銷阻尼器質(zhì)量的減振效果,還對(duì)質(zhì)量為活塞質(zhì)量8.7%的銷阻尼器進(jìn)行了測(cè)量。圖19為測(cè)量結(jié)果。由圖可見(jiàn),3.50 kHz時(shí)曲柄銷振動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)體振動(dòng)和近場(chǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲都得以進(jìn)一步降低。振幅絕對(duì)值有所降低,銷阻尼器的有效工作頻率范圍從260 Hz增加到460 Hz,這表明噪聲能量明顯降低。此外,由聽(tīng)覺(jué)評(píng)估證實(shí),噪聲波動(dòng)得以降低,音質(zhì)有所改善。
以上結(jié)果證實(shí),從噪聲角度來(lái)看,可以通過(guò)改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)(如活塞和連桿)來(lái)降低柴油機(jī)的敲缸噪聲。
圖17 銷阻尼器的結(jié)構(gòu)、工作模式和裝配圖
圖18 質(zhì)量為活塞質(zhì)量2.9%的銷阻尼器減振效果
圖19 質(zhì)量為活塞質(zhì)量8.7%的銷阻尼器減振效果
4 結(jié)論
在3.00~4.00 kHz之間出現(xiàn)柴油機(jī)敲缸特征的噪聲峰值,有關(guān)結(jié)論如下:
(1)對(duì)燃燒過(guò)程中活塞、連桿和曲軸的振動(dòng)測(cè)量證實(shí),可知?jiǎng)×业恼駝?dòng)是由活塞振動(dòng)引起的。
(2)活塞振動(dòng)的機(jī)理是由活塞為質(zhì)量塊、連桿為彈簧和曲軸為固定端組成的單自由度系統(tǒng)共振。
(3)因可靠性要求,活塞質(zhì)量與連桿剛度必須保持比例均衡,因而不同排量的發(fā)動(dòng)機(jī)也會(huì)在3.00~4.00 kHz之間發(fā)生共振。
(4)試驗(yàn)證明,如果采用1種能在活塞反向產(chǎn)生共振的銷阻尼器來(lái)吸收振動(dòng)能量,就能使柴油機(jī)的敲缸得到降低。
(5)當(dāng)銷阻尼器與活塞銷的質(zhì)量比例增加時(shí),柴油機(jī)敲缸會(huì)隨之降低?;钊|(zhì)量越輕,阻尼作用越大。
采用更多的新技術(shù)來(lái)改善發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部系統(tǒng)的振動(dòng)傳遞特性和隔振,可以使柴油機(jī)敲缸噪聲得到明顯改善。
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柴油機(jī)
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