1.故障現(xiàn)象:亮電壓異常指示燈
引起原因1:由于開機動作過慢,開關(guān)接觸不同步引起。
解決方法:可關(guān)機后重新再開機。
引起原因2:供電電壓缺相或輸入電壓過高或過低(大于440V,或低于320V),超出焊機正常工作范圍。
解決方法:用萬用表測量輸入電壓,交流三相380V是否正常?
2.故障現(xiàn)象:風扇不轉(zhuǎn),同時亮電壓異常指示燈
引起原因:供電電源缺相
解決方法:用萬用表測量輸入電壓,交流三相380V是否正常?
3.故障現(xiàn)象:風扇不轉(zhuǎn),同時亮溫度異常指示燈
引起原因:風扇損壞,引起IGBT模塊發(fā)熱。
解決方法:打開機箱,更換風扇。
4.故障現(xiàn)象:溫度異常指示燈亮
引起原因:超過額定負載率使用,IGBT溫度超出正常使用范圍,自動報警。
解決方法:可空載開機,讓風機自動散熱,IGBT降溫后即可恢復(fù)正常工作。
為避免IGBT升溫過高,請按說明書標注的額定負載率使用。
5.故障現(xiàn)象:電流異常指示燈亮
引起原因一:如果是空載出現(xiàn)此現(xiàn)象,或焊接電流并不大卻常常出現(xiàn)此現(xiàn)象。說明過流報警環(huán)節(jié)太靈敏。
解決方法:換電路板。
引起原因二:如果長時間工作于大電流狀態(tài),引起電流異常指示燈亮。請立即關(guān)機待機內(nèi)溫度下降后再開機,如重新開機后仍不能恢復(fù)正常,說明電焊機內(nèi)IGBT或主變壓器已經(jīng)損壞。
6.故障現(xiàn)象:開機后電壓表上空載電壓指示值偏低(小于65V)
引起原因一:顯示電壓表指針有偏差。
解決方法:用萬用表直流電壓檔測量(+),(—)兩快速接頭端之間電壓值,在65V-75V之間。說明本機空載輸出正常。換顯示電壓表頭。
引起原因二:交流接觸器不吸合。
解決方法:查出原因,代換相應(yīng)元器件。
引起原因三:某一只IGBT開路。
解決方法:用萬用表下流電壓檔測量(+),(—)兩快速接頭端之間電壓值,在30V-45V。說明全橋方式的逆變電路中有一只IGBT管已經(jīng)開路,查出損壞的模塊,換新的模塊。
7.故障現(xiàn)象:空載時顯示電壓值為0
引起原因一:電壓表引線已斷或顯示表已壞。
解決方法:用萬用表下流電壓檔測量(+),(—)兩快速接頭端之間電壓值,在65V-75V之間。說明本機空載輸出正常。關(guān)機后用萬用表電阻檔測量電壓表兩根引線分別到(+),(—)兩快速接頭端是接通的,說明引線未斷,則可能是電壓表已壞,換表。金屬加工微信內(nèi)容不錯,值得關(guān)注。
引起原因二:電路和板上元件損壞。
解決方法:查出損壞的電路板,換電路板。
引起原因三:IGBT已損壞。
解決方法:關(guān)機拆下IGBT管,判別IGBT管是否已經(jīng)損壞。并換之。
8.故障現(xiàn)象;電流不穩(wěn)或焊接效果不好
引起原因一:焊機內(nèi)某些零部件接觸不良。(例:IGBT引線端松動。電解電容兩端平衡電阻脫落等。)
解決方法:打開機箱,查找故障點,重新連接好。
引起原因二:面板上“推力電流”“引弧電流”旋鈕調(diào)節(jié)得不合適。
解決方法:一般焊接時請把“推力電流”“引弧電流”旋鈕調(diào)節(jié)到最小位置。
引起原因三:如果WSM型脈沖氬弧焊機在手工電弧焊時電流不穩(wěn)。
解決方法:請查一下前面板上,“直流”,“脈沖”開關(guān),在手工電弧時應(yīng)當指向“直流”。否則要發(fā)生振蕩。
9.一般常見電焊機(根據(jù)不同電焊機不同操作方式)維修步驟:
(1)IGBT爆,主板LM317對地2.7K電阻變大導(dǎo)致22V電壓升高后IGBT爆管,更換IGBT和改1/16W電阻為1/8W,是設(shè)計缺陷,如此修理2臺后使用5年未壞。
(2)電流時有時無電流調(diào)節(jié)不起作用!檢查換向無極電容380V0.56UF爆,更換正常,修理3臺。
(3)電焊機無電流或很小輸出其它正常,檢查面板遙控和機控開關(guān)是否壞,修理4臺。
(4)無輸出檢查電焊機主板上IR9630,IR630,4個MOS是否壞了2個更換,修理2臺。
(5)過熱風機壞。
-
變焊機
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
2瀏覽量
5430 -
逆變焊機
+關(guān)注
關(guān)注
13文章
16瀏覽量
4206
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論