在汽車涂裝行業(yè)中,由于傳動鏈一般為幾百米至上千米不等,因此傳動鏈驅(qū)動通常采用幾臺電機同時驅(qū)動,要求幾臺電機速度同步才能保證傳動鏈的正常運行,否則就會產(chǎn)生鏈條堆積或斷裂,使系統(tǒng)不能很好地運行。本文將重點介紹基于三菱CC-LINK網(wǎng)絡的FR500系列變頻器在傳動鏈多臺電機同步控制的應用。
一、前言
目前在汽車涂裝行業(yè)中由于涂裝加工工藝流程較多,且規(guī)模較大,機械化生產(chǎn)線取代人工生產(chǎn)線。被加工工件多數(shù)采用吊空線或地盤線輸送,在整個加工工藝流程中循環(huán)運行。傳動鏈一般都很長,幾百米至幾千米不等。這樣,一臺電機驅(qū)動根本實現(xiàn)不了,就要求幾臺電機同時驅(qū)動一條傳動鏈,就必須讓電機實現(xiàn)同步控制,否則鏈條就容易堆積或斷裂。
二、系統(tǒng)控制原理
以往解決多臺電機作同步控制時多數(shù)廠家大都采用以下兩種控制方式。
1、采用滑差調(diào)速電機拖動(俗稱VS馬達控制器或速比控)。利用行程開關調(diào)整滑差。VS馬達控制器是一種相當簡單的帶電壓負反饋的,單相晶閘管整流控制器,其控制器輸出一個直流供應給VS馬達的勵磁線圈。此控制系統(tǒng)的負載特性相當差,低速時速度極不穩(wěn)定,容易造成系統(tǒng)鏈條堆積或斷裂,且故障率很高。
2、采用變頻器加異步電機拖動,利用行程開關調(diào)整速差。其控制原理是:在鏈條的每一傳動段中,安裝一個驅(qū)動座和一個調(diào)整座。調(diào)整座是可以移動的,可以用于存儲過多的鏈條,當鏈條區(qū)段速度不一致時,鏈條會伸長和收緊。這樣調(diào)整座的移動會讓其行程開關發(fā)生狀態(tài)變化,從而調(diào)整馬達的速度,使之達到平衡輸送的目的。此系統(tǒng)工作時,調(diào)整是靠行程開關來檢測,各區(qū)段鏈條的伸長和收緊。我們知道調(diào)整座不可能做得太長,行程開關也不能安裝太多。因此,馬達的速度調(diào)整是有級的、跳變的。調(diào)整幅度較大,調(diào)整座不斷調(diào)整,導致系統(tǒng)頻繁動作。機械磨損快,且傳動鏈運行速度波動較大。
現(xiàn)就我在武漢本田PO保險杠/儀表盤輸送鏈雙電機同步輸送應用一例介紹一種基于三菱CC-LINK控制網(wǎng)絡的雙電機同步控制原理。
1、項目來源:由于合成樹脂車間(以下簡稱PO車間)生產(chǎn)的保險杠、儀表盤需要搬送到涂裝車間進行裝配,整個輸送鏈跨度為兩個車間,實際來回總長約為710米,因此用一臺電機就根本無法實現(xiàn)整條鏈條的驅(qū)動。所以需要兩臺電機同時驅(qū)動,兩臺電機的同步運行成為此次項目的關鍵點所在。
2、控制原理:整條輸送鏈采用CC-LINK總線控制方式,電機采用變頻驅(qū)動,以實現(xiàn)速度連續(xù)可調(diào)。兩臺電機的驅(qū)動變頻器通過CC-LINK通信卡掛在CC-LINK網(wǎng)絡上,實現(xiàn)變頻器與主控PLC之間的通信,PLC通過CC-LINK網(wǎng)絡實現(xiàn)對變頻器運行頻率、運行方向、控制模式的設定,以及電機的運行速度,運行方向,運行電流、變頻器各種報警信息的讀取并實時地顯示到人機界面上,方便維修人員對故障信息的處理。
兩臺電機分別通過各自的旋轉(zhuǎn)編碼器(以下簡稱PLG)將實際運行速度反饋給各自的變頻器,通過設定變頻器相關參數(shù)以實現(xiàn)變頻器的PLG反饋控制功能,該功能能將PLG檢測到的電機實際運行速度反饋給變頻器,自動地補償速度的變化,因此,即使負荷波動,也可以保持電機速度的穩(wěn)定。
在實際生產(chǎn)運行當中,由于機械上不可能使得兩臺電機在驅(qū)動站輸出的鏈條實際速度完全一致,速度會有一定的偏差,這種偏差在相當?shù)囊欢芜\行時間累積后就會使兩臺驅(qū)動電機的張緊裝置出現(xiàn)一個太緊而另一個太松的現(xiàn)象。為了消除這種由于偏差累積而出現(xiàn)的現(xiàn)象,在機械上兩臺電機張緊裝置上各安置了5個行程開關,其工作原理如下:
1)1、5號行程開關為極限保護位置,當此開關發(fā)號時線體停止運行。
2)2、4號行程開關為鏈過松、過緊極限開關,當此開關發(fā)號時,表示鏈條由于機械上的偏差積累結(jié)果而出現(xiàn)鏈條在一個張緊站出現(xiàn)堆積,在另外一個張緊站出現(xiàn)極度張緊現(xiàn)象,這時PLC通過軟件上控制一臺變頻器的輸出頻率,以調(diào)整鏈條在兩個驅(qū)動站之間的分布。
3)3號行程開關為鏈條正常位開關,正常工作時此開關發(fā)號。
三、系統(tǒng)硬件配置
1、PLC選用三菱Q02HCPU,并配置CC-LINK通信卡QJBT11N。
2、變頻器選用三菱FRA540系列變頻器,并配置三菱CC-LINK通信卡FR-A5NC以及旋轉(zhuǎn)編碼器反饋卡FR-A5AP,以實現(xiàn)變頻器掛在CC-LINK網(wǎng)絡上并通過編碼器反饋電機實際運行速度形成閉環(huán)速度反饋控制的目的。
3、旋轉(zhuǎn)編碼器選用歐姆龍E6C2-CWZ1X系列。線性TTL電平輸出,分辨率1024。
4、人機界面選用三菱GOT900系列,通過匯流排與PLC通信。
四:系統(tǒng)通信程序軟件設計
五:變頻器PLG反饋控制相關參數(shù)設置
1、Pr144: 電機極對數(shù) 設置參考值:102、104、106或108。
2、Pr369 :PLG分辨率 設置參考值:1000、1024或更高。
3、Pr359 :PLG旋轉(zhuǎn)方向 設置參考值:0(CW)、1(CCW)。
4、Pr370 :控制模式選擇(PLG反饋控制或矢量控制) 設置參考值:0、1、2。
5、Pr367 :速度反饋范圍設置 設置參考值:根據(jù)下列公式設置電機在正常速度工作時,系統(tǒng)允許的偏差范圍。Fsp=(電機同步轉(zhuǎn)速-電機額定速度)*電機極數(shù)/120
6:Pr368 :反饋量 當電機旋轉(zhuǎn)速度不穩(wěn)定或?qū)λ俣茸兓磻龝r請設置此參數(shù)。 設置參考值:當該設定值大于1時,系統(tǒng)對因負載變化引起的速度波動反應較快,能很快自行調(diào)節(jié)。但容易出現(xiàn)過流或電機旋轉(zhuǎn)不穩(wěn)定等現(xiàn)象;當該設定值小于1時,系統(tǒng)對因負載變化引起的速度波動反應較慢,不能很快自行調(diào)節(jié)。
六、結(jié)束語
本系統(tǒng)在優(yōu)化參數(shù)值之后,傳動鏈的運行非常穩(wěn)定。速度從0-16m/min連續(xù)可調(diào),完全滿足了用戶的工藝生產(chǎn)要求。而且本系統(tǒng)電氣器件配置簡煉,邏輯清晰,與以往通過模擬量同步控制相比,通過網(wǎng)絡設定頻率是一種高精度的頻率設定,其具有通訊速率高,穩(wěn)定可靠,接線簡單等優(yōu)點,而且在模擬量控制時,輸出端經(jīng)過一個數(shù)模轉(zhuǎn)換器,經(jīng)過導線,進入輸人端(變頻器)又需要 經(jīng)過一個模數(shù)轉(zhuǎn)換器才能參與控制。兩個轉(zhuǎn)換器位數(shù)不同和導線損耗都可能造成一定誤差,而通訊傳遞直接是數(shù)字量不需要轉(zhuǎn)換,沒有誤差,在傳輸過程中不會造成損耗,而且響應速度率也會很高。此方案在汽車行業(yè)應用中是一個性價比優(yōu)良的方案。此方案已經(jīng)在武漢東風本田汽車有限公司客戶成功應用。
責任編輯:tzh
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