0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

造成伺服電機抖動的原因有哪些

laidenongfhs ? 來源:中泰PLC自動化教學(xué) ? 2023-01-04 09:58 ? 次閱讀

在哪幾種情況下會造成伺服電機抖動?怎樣才能解決這些伺服電機抖動帶來的問題?分別是怎么解決的?

例如:加減速時間設(shè)置得過小,伺服電機在突然的啟動或者停止的時候會產(chǎn)生高慣性抖動......分別把加減速時間調(diào)大可以解決這個問題。

下面精選整理網(wǎng)友對伺服電機抖動原因進(jìn)行的分析,供大家了解借鑒:

觀點一

當(dāng)伺服電機在零速時發(fā)生抖動,應(yīng)該是增益設(shè)高了,可減小增益值。如果啟動時抖動一下即報警停車了,最大可能是電機相序不正確。

觀點二

1、PID增益調(diào)節(jié)過大的時候,容易引起電機抖動,特別是加上D后,尤其嚴(yán)重,所以盡量加大P,減少I,最好不要加D。

2、編碼器接線接錯的情況下也會出現(xiàn)抖動。

3、負(fù)載慣量過大,更換更大的電機和驅(qū)動器

4、模擬量輸入口干擾引起抖動,加磁環(huán)在電機輸入線和伺服驅(qū)動器電源輸入線,讓信號線遠(yuǎn)離動力線。

5、還有就是一種旋轉(zhuǎn)編碼器接口電機,接地不好的情況很容易造成震動。

觀點三

① 伺服配線:

a.使用標(biāo)準(zhǔn)動力電纜,編碼器電纜,控制電纜,電纜有無破損;

b.檢查控制線附近是否存在干擾源,是否與附近的大電流動力電纜互相平行或相隔太近;

c.檢查接地端子電位是否有發(fā)生變動,切實保證接地良好。

② 伺服參數(shù)

a.伺服增益設(shè)置太大,建議用手動或自動方式重新調(diào)整伺服參數(shù);

b.確認(rèn)速度反饋濾波器時間常數(shù)的設(shè)置,初始值為0,可嘗試增大設(shè)置值;

c.電子齒輪比設(shè)置太大,建議恢復(fù)到出廠設(shè)置;

d.伺服系統(tǒng)和機械系統(tǒng)的共振,嘗試調(diào)整諧波濾波器頻率以及幅值。

③ 機械系統(tǒng):

a.連接電機軸和設(shè)備系統(tǒng)的聯(lián)軸器發(fā)生偏移,安裝螺釘未擰緊;

b.滑輪或齒輪的咬合不良也會導(dǎo)致負(fù)載轉(zhuǎn)矩變動,嘗試空載運行,如果空載運行時正常則檢查機械系統(tǒng)的結(jié)合部分是否有異常;

c.確認(rèn)負(fù)載慣量,力矩以及轉(zhuǎn)速是否過大,嘗試空載運行,如果空載運行正常,則減輕負(fù)載或更換更大容量的驅(qū)動器和電機。

觀點四

伺服電機抖動由機械結(jié)構(gòu)、速度環(huán)、伺服系統(tǒng)的補償板和伺服放大器、負(fù)載慣量、電氣部分等故障引起。

總結(jié)

一、機械結(jié)構(gòu)引起的抖動可分為兩種情況:

1)空載抖動:

a.電動機基礎(chǔ)不牢、剛度不夠或固定不緊。

b.風(fēng)扇葉片損壞,破壞了轉(zhuǎn)子的機械平衡。

c.機軸彎曲或有裂紋。可通過緊固螺釘、更換風(fēng)扇葉片、更換機軸等辦法解決。

2)如果加負(fù)載后抖動,一般是傳動裝置的故障引起,可判斷以下部位存在缺陷:

a.膠帶輪或聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動不平衡。

b.聯(lián)軸器中心線不一致,使電動機與所傳動的機械軸線不重合。

c.傳動膠帶接頭不平衡??赏ㄟ^校正傳動裝置使之平衡等辦法解決。

二、速度環(huán)問題引起的抖動:

速度環(huán)積分增益、速度環(huán)比例增益、加速度反饋增益等參數(shù)不當(dāng)。增益越大,速度越大,慣性力越大,偏差越小,越易產(chǎn)生抖動。設(shè)定較小的增益可維持速度響應(yīng),不易產(chǎn)生抖動。

三、伺服系統(tǒng)的補償板和伺服放大器故障引起的抖動:

電機運動中突然掉電停止,產(chǎn)生很大抖動,與伺服放大器BRK接線端子以及設(shè)定參數(shù)不當(dāng)有關(guān)??稍黾蛹訙p速時間常數(shù),用PLC緩慢啟動或停止電機使之不抖動。

四、負(fù)載慣量引起的抖動:

導(dǎo)軌和絲桿出現(xiàn)問題引起負(fù)載慣量增大。導(dǎo)軌和絲杠的轉(zhuǎn)動慣量對伺服電機傳動系統(tǒng)的剛性影響很大,固定增益下,轉(zhuǎn)動慣量越大,剛性越大,越易引起電機抖動;轉(zhuǎn)動慣量越小,剛性越小,電機越不易抖動。可通過更換較小直徑的導(dǎo)軌和絲桿減小轉(zhuǎn)動慣量從而減小負(fù)載慣量來達(dá)到電機不抖動。

五、電氣部分引起的抖動:

a.制動沒打開,反饋電壓不穩(wěn)等因素引起。檢查制動是否打開,通過加編碼器矢量控制零伺服功能,采用降力矩的方式輸出一定的的轉(zhuǎn)矩解決抖動。反饋電壓不正常應(yīng)先檢查振動周期是否與速度有關(guān),若有關(guān),則應(yīng)檢查主軸與主軸電機的連接方面是否有故障,主軸以及裝在交流主軸電機尾部的脈沖發(fā)生器是否損壞等,若無關(guān),則應(yīng)檢查印刷線路板上是否故障,需要查看線路板或重新調(diào)整。

b.電動機運行中突然抖動,大多是缺相造成的,應(yīng)重點檢查熔斷器熔體是否熔斷,開關(guān)接觸是否良好,并測量電網(wǎng)各相是否有電。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 驅(qū)動器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    52

    文章

    8099

    瀏覽量

    145817
  • 編碼器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    45

    文章

    3573

    瀏覽量

    133982
  • 伺服電機
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    2020

    瀏覽量

    57628

原文標(biāo)題:造成伺服電機抖動的原因?如何解決?

文章出處:【微信號:中泰PLC自動化教學(xué),微信公眾號:中泰PLC自動化教學(xué)】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    如何判斷伺服電機編碼器故障?

    ,包括故障現(xiàn)象、故障原因、診斷方法和排除措施。 一、伺服電機編碼器故障現(xiàn)象 電機無法啟動或啟動困難 電機運行不穩(wěn)定,出現(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 06-17 11:05 ?2067次閱讀

    伺服電機抖動不轉(zhuǎn)動是怎么回事

    伺服電機抖動不轉(zhuǎn)動的問題可能由多種原因引起,為了幫助您解決這個問題,我將從以下幾個方面進(jìn)行詳細(xì)分析: 伺服
    的頭像 發(fā)表于 06-05 11:38 ?1087次閱讀

    伺服電機抖動一般是什么沒有設(shè)置好

    伺服電機抖動問題在工業(yè)自動化領(lǐng)域中是一個常見的問題,可能導(dǎo)致設(shè)備性能下降、生產(chǎn)效率降低,甚至可能引發(fā)安全事故。本文將從多個方面詳細(xì)分析伺服電機
    的頭像 發(fā)表于 06-05 11:36 ?2159次閱讀

    匯川伺服電機抖動調(diào)什么參數(shù)

    匯川伺服電機抖動問題是一個常見的問題,它可能是由多種原因引起的。在解決這個問題時,我們需要對伺服電機
    的頭像 發(fā)表于 06-05 11:29 ?3342次閱讀

    伺服系統(tǒng)故障引起的抖動及處理方法

    速度環(huán)參數(shù)設(shè)置不當(dāng)也是導(dǎo)致伺服電機抖動的一個常見原因。速度環(huán)積分增益、速度環(huán)比例增益和加速度反饋增益等參數(shù)的設(shè)定直接影響到電機的運行穩(wěn)定性。
    發(fā)表于 03-25 14:54 ?1196次閱讀
    <b class='flag-5'>伺服</b>系統(tǒng)故障引起的<b class='flag-5'>抖動</b>及處理方法

    步進(jìn)伺服電機出現(xiàn)失步現(xiàn)象的哪些原因?

    ,它可以通過控制電流脈沖的數(shù)量和頻率來精確控制電機的旋轉(zhuǎn)角度和速度。 那么,步進(jìn)伺服電機出現(xiàn)失步現(xiàn)象的原因哪些呢? 1、電源問題:電源不穩(wěn)
    的頭像 發(fā)表于 03-19 08:44 ?733次閱讀
    步進(jìn)<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>電機</b>出現(xiàn)失步現(xiàn)象的<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>原因</b>?

    造成伺服電機抖動原因及解決方法

    觀點一 當(dāng)伺服電機在零速時發(fā)生抖動,應(yīng)該是增益設(shè)高了,可減小增益值。如果啟動時抖動一下即報警停車了,最大可能是電機相序不正確。 觀點二 a.
    的頭像 發(fā)表于 01-11 08:35 ?2434次閱讀
    <b class='flag-5'>造成</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>電機</b><b class='flag-5'>抖動</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解決方法

    西門子同步伺服電機啟動抖動是什么原因?怎么解決?

    大家好,我碰到一個問題,西門子同步伺服電機1FT6102-8AZ71-ZAG1-Z啟動后抖動,控制部分是S120驅(qū)動器,找不到原因,想調(diào)整編碼器角度,但調(diào)試時P1990參數(shù)無法修改為1
    發(fā)表于 01-10 07:58

    伺服電機出現(xiàn)抖動,扭矩波動如何處理?

    伺服電機出現(xiàn)抖動和扭矩波動時,應(yīng)該往哪些方向上找解決處理的方法與嘗試?
    發(fā)表于 01-09 06:40

    伺服電機飛車的原因

    伺服電機飛車的原因? 伺服電機飛車是指電機在工作過程中出現(xiàn)突然加速或失控的現(xiàn)象,使機械設(shè)備無法正
    的頭像 發(fā)表于 12-25 13:58 ?3229次閱讀

    伺服位置誤差大的原因 怎么解決伺服電機定位誤差過大的問題?

    伺服位置誤差大的原因及解決方法 伺服電機是一種精密控制裝置,可以實現(xiàn)高精度、高穩(wěn)定性的位置控制。然而,伺服
    的頭像 發(fā)表于 12-25 13:57 ?5271次閱讀

    電機過載保護(hù)是什么原因造成電機過載保護(hù)怎么解決

    電機過載保護(hù)是什么原因造成電機過載保護(hù)怎么解決? 電機過載保護(hù)是指在電機運行時因為電流過載而
    的頭像 發(fā)表于 12-25 11:32 ?4875次閱讀

    AB伺服電機抖動故障分析

    羅克韋爾AB伺服電機抖動故障分析
    的頭像 發(fā)表于 11-23 15:55 ?1147次閱讀

    直流電機制動是電機抖動原因

    直流電機制動是電機抖動原因嗎 直流電機制動是導(dǎo)致電機抖動
    的頭像 發(fā)表于 11-23 10:54 ?914次閱讀

    西門子伺服電機低速運動時抖動,低速加了負(fù)載不抖動是什么原因

    我用的是西門子V90控制器,1.5KW電機,帶抱閘,增量編碼器,配1:10減速機,驅(qū)動行走,低速時無負(fù)載抖動,加了負(fù)載行走就不拌了。是什么原因
    發(fā)表于 11-14 06:55