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電子發(fā)燒友網(wǎng)>工業(yè)控制>伺服軸異響原因有哪些

伺服軸異響原因有哪些

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2020-06-28 19:01:01

蜂鳴器不是什么原因?

蜂鳴器報(bào)警電路部分如下圖:P0.6輸出低電平時(shí)應(yīng)該會(huì),可是仿真時(shí)沒有響聲,不知道為什么,請(qǐng)大神指導(dǎo)!
2014-03-13 19:14:50

西門子伺服電機(jī)損壞原因分析

三相交流伺服電動(dòng)機(jī)應(yīng)用廣泛,但通過長(zhǎng)期運(yùn)行后,會(huì)發(fā)生各種故障,及時(shí)判斷故障原因,進(jìn)行相應(yīng)處理,是防止故障擴(kuò)大,保證設(shè)備正常運(yùn)行的一項(xiàng)重要的工作。 西門子伺服電機(jī)  一、通電后電動(dòng)機(jī)不能轉(zhuǎn)動(dòng),但無異
2016-07-21 15:46:22

西門子伺服電機(jī)維修1PH8083-1SN02-0MA1 精選資料分享

電機(jī)維修、多旋轉(zhuǎn)電機(jī)維修、快速電機(jī)維修。西門子電機(jī)維修,西門子伺服電機(jī)維修,西門子驅(qū)動(dòng)器維修,西門子伺服維修伺服電機(jī)維修主要故障:常見容易出現(xiàn)的通電報(bào)警、快速運(yùn)轉(zhuǎn)響聲(噪音)大,剎車失靈維修等,磁鐵
2021-09-01 08:32:38

調(diào)試伺服電機(jī)的步驟哪些

伺服電機(jī)何功能?調(diào)試伺服電機(jī)的步驟哪些?
2021-09-30 08:58:20

示波器聲音探頭/音頻輸入/咪頭輸入/噪聲檢測(cè)/檢測(cè)AUD01

LOTO示波器發(fā)布兩款聲音探頭,方便客戶對(duì)噪聲,,音樂等進(jìn)行音頻分析。探頭分為兩種,一種是ADU01,使用LOTO示波器擴(kuò)展口的輸出電源,所以無需另外配置電源,簡(jiǎn)單方便,默認(rèn)長(zhǎng)度60厘米。另外
2022-05-23 16:11:47

詳解伺服電機(jī)的幾種損壞原因及排除方法

三相交流伺服電機(jī)應(yīng)用廣泛,但經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行后,會(huì)發(fā)生各種故障。及時(shí)判斷故障原因,進(jìn)行相應(yīng)處理,是防止故障擴(kuò)大,保證設(shè)備正常運(yùn)行的一項(xiàng)重要工作。 主要的故障和分析有如下幾方面: 一、電機(jī)編碼器報(bào)警
2017-09-20 14:06:494

常見的FANUC報(bào)警原因及解決方法分析:第三期

FANUC常見報(bào)警大全:第三期(SV430~SV439) 2016-06-03 13:57發(fā)布于 技術(shù)干貨 轉(zhuǎn)自:FANUC數(shù)控技術(shù) 1SV0430 伺服電機(jī)過熱 報(bào)警原因:該報(bào)警是編碼器中的溫度
2017-10-09 16:18:161

伺服電機(jī)抖動(dòng)原因及處理

步進(jìn)伺服電機(jī)在使用的過程中,由于機(jī)器的老化,以及使用的不當(dāng)?shù)葐栴},會(huì)讓步進(jìn)伺服電機(jī)在使用的過程中有一些小故障,電機(jī)一直抖動(dòng)就是常見的一種小故障,有人會(huì)問,步進(jìn)伺服電機(jī)電機(jī)開啟之后,電機(jī)一直抖動(dòng)是什么原因造成的呢,下面我們成帥電器就給大家講講造成步進(jìn)伺服電機(jī)電機(jī)抖動(dòng)的原因,以及處理方法。
2018-02-05 10:21:2226671

伺服電機(jī)空載抖動(dòng)原因

交流感應(yīng)電機(jī)設(shè)計(jì)用于伺服操作以直角纏繞兩相。固定參考繞組由固定電壓源激勵(lì),而伺服放大器的可變控制電壓的控制激勵(lì)繞組。繞組通常設(shè)計(jì)成具有相同的電壓與匝數(shù)比,以便在最大固定相位激勵(lì)和最大控制相位信號(hào)下的功率輸入處于平衡狀態(tài)。
2018-02-05 10:33:268828

伺服電機(jī)出現(xiàn)故障的原因有哪些

伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要有伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、編碼器組成,整體是一套很精密的閉環(huán)控制系統(tǒng)。任何一個(gè)部件出現(xiàn)問題都會(huì)導(dǎo)致電機(jī)突然轉(zhuǎn)不了,對(duì)于硬件故障我們都可以在驅(qū)動(dòng)器的顯示屏查看故障代碼來排查,如編碼器異常
2019-10-21 16:41:0713251

伺服電機(jī)抖動(dòng)原因分析與伺服電機(jī)抖動(dòng)怎么調(diào)分解

速時(shí)間調(diào)大可以解決這個(gè)問題。 下面精選整理網(wǎng)友對(duì)伺服電機(jī)抖動(dòng)原因進(jìn)行的分析,供大家了解借鑒: 壹 觀點(diǎn)一 當(dāng)伺服電機(jī)在零速時(shí)發(fā)生抖動(dòng),應(yīng)該是增益設(shè)高了,可減小增益值。如果啟動(dòng)時(shí)抖動(dòng)一下即報(bào)警停車了,最大可能是電機(jī)相序不正確
2020-12-22 11:54:3717401

造成伺服電機(jī)抖動(dòng)的原因是什么?

在哪幾種情況下會(huì)造成伺服電機(jī)抖動(dòng)?怎樣才能解決這些伺服電機(jī)抖動(dòng)帶來的問題?分別是怎么解決的?
2021-03-29 06:05:3426

伺服壓力機(jī)故障原因分析

伺服壓力機(jī)所使用的應(yīng)用范圍廣泛,但長(zhǎng)期運(yùn)行后,也會(huì)發(fā)生一些故障。 及時(shí)確定伺服壓力機(jī)故障的原因并進(jìn)行相應(yīng)處理是防止故障擴(kuò)大并確保設(shè)備正常運(yùn)行的重要任務(wù)。
2021-07-20 09:52:011523

機(jī)床進(jìn)給伺服系統(tǒng)的故障形成及原因診斷

  PWM調(diào)速是利用脈寬調(diào)制器對(duì)大功率晶體管的開關(guān)時(shí)間進(jìn)行控制。將速度控制信號(hào)轉(zhuǎn)換成—定頻率的方波電壓,加到直流伺服電動(dòng)機(jī)電樞的兩端,通過對(duì)方波寬度的控制,改變電樞兩端的平均電壓,從而達(dá)到控制電樞
2022-11-09 17:03:041010

EPS-B2伺服驅(qū)動(dòng)器報(bào)警原因及處理方法

東菱伺服驅(qū)動(dòng)器故障碼查詢,EPS-B2伺服驅(qū)動(dòng)器報(bào)警原因及處理方法:   E.03   報(bào)警名稱:參數(shù)錯(cuò)誤。   故障原因:參數(shù)和校驗(yàn)異常。   可否清除:否。
2023-02-15 16:50:443454

伺服電機(jī)選型需要知道哪些參數(shù) 伺服電機(jī)報(bào)警過載原因有哪些

有些系統(tǒng)如傳送裝置,升降裝置等要求伺服電機(jī)能盡快停車,而在故障、急停、電源斷電時(shí)伺服器沒有再生制動(dòng),無法對(duì)電機(jī)減速。同時(shí)系統(tǒng)的機(jī)械慣量又較大,這時(shí)對(duì)動(dòng)態(tài)制動(dòng)器的要依據(jù)負(fù)載的輕重、電機(jī)的工作速度等進(jìn)行選擇。
2023-08-03 10:33:21327

伺服電機(jī)選型需要知道哪些參數(shù)? 伺服電機(jī)報(bào)警過載原因有哪些?

機(jī)器人在運(yùn)行過程中,是通過伺服電機(jī)的驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)多自由度的運(yùn)動(dòng)的。如果對(duì)機(jī)器人運(yùn)行的動(dòng)作速度、精度有比較高的要求,實(shí)際就要求伺服電機(jī)的響應(yīng)速度、控制精度要足夠高。因此,在選擇伺服電機(jī)的時(shí)候,一定要掌握
2023-08-05 08:09:39796

松下伺服停止旋轉(zhuǎn)的原因及處理和維護(hù)及注意事項(xiàng)

停止旋轉(zhuǎn)的原因及處理松下伺服電機(jī)為什么不旋轉(zhuǎn)?如何處理?松下伺服電機(jī)可使控制速度,位置精度非常準(zhǔn)確。將電壓信號(hào)轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速以驅(qū)動(dòng)控制對(duì)象。在使用松下伺服電機(jī)時(shí)可能會(huì)遇到一些故障,導(dǎo)致松下伺服電機(jī)
2023-09-20 08:08:361111

造成伺服電機(jī)抖動(dòng)的原因是什么?

當(dāng)伺服電機(jī)在零速時(shí)發(fā)生抖動(dòng),應(yīng)該是增益設(shè)高了,可減小增益值。如果啟動(dòng)時(shí)抖動(dòng)一下即報(bào)警停車了,最大可能是電機(jī)相序不正確。
2023-10-08 17:08:09505

伺服位置誤差大的原因 怎么解決伺服電機(jī)定位誤差過大的問題?

伺服位置誤差大的原因及解決方法 伺服電機(jī)是一種精密控制裝置,可以實(shí)現(xiàn)高精度、高穩(wěn)定性的位置控制。然而,伺服電機(jī)在使用過程中常常出現(xiàn)定位誤差過大的問題。本文將從機(jī)械結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)、環(huán)境因素、測(cè)量誤差
2023-12-25 13:57:521856

伺服電機(jī)飛車的原因

伺服電機(jī)飛車的原因? 伺服電機(jī)飛車是指電機(jī)在工作過程中出現(xiàn)突然加速或失控的現(xiàn)象,使機(jī)械設(shè)備無法正常工作或造成危險(xiǎn)。 第一部分:引言 伺服電機(jī)是一種用于控制機(jī)械系統(tǒng)的電機(jī)。它通常使用反饋信號(hào)來控制電機(jī)
2023-12-25 13:58:011023

步進(jìn)伺服電機(jī)出現(xiàn)失步現(xiàn)象的原因包括哪些?

步進(jìn)伺服電機(jī)出現(xiàn)失步現(xiàn)象的原因可能有多種,主要包括但不限于以下幾點(diǎn)
2024-03-18 11:02:04223

步進(jìn)伺服電機(jī)出現(xiàn)失步現(xiàn)象的有哪些原因?

,它可以通過控制電流脈沖的數(shù)量和頻率來精確控制電機(jī)的旋轉(zhuǎn)角度和速度。 那么,步進(jìn)伺服電機(jī)出現(xiàn)失步現(xiàn)象的原因有哪些呢? 1、電源問題:電源不穩(wěn)定或者電壓波動(dòng)過大,步進(jìn)伺服電機(jī)可能會(huì)受到干擾,都可能導(dǎo)致步進(jìn)伺服電機(jī)出
2024-03-19 08:44:1831

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