資料介紹
自布萊登汽封技術(shù)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用以來(lái),對(duì)使用效果褒貶不一,本文針對(duì)布萊登汽封安裝在不同形式汽輪機(jī)上的應(yīng)用情況,闡述使用該技術(shù)所關(guān)注的問(wèn)題和解決措施,并對(duì)在引進(jìn)型300MW汽輪機(jī)組上應(yīng)用該技術(shù)的可行性做了深入的分析,提出了安裝,運(yùn)行的參數(shù)指標(biāo),對(duì)引進(jìn)型300MW汽輪機(jī)采用布萊登汽封,改善存在問(wèn)題,有一定參考價(jià)值。
[關(guān)鍵詞]汽輪機(jī)?? 引進(jìn)型汽輪機(jī)? 300MW機(jī)組??? 布萊登汽封?? 改造
前言
隨積極地引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和不斷深化改革,企業(yè)對(duì)依靠科技進(jìn)步,廣泛地采用各種先進(jìn)成熟技術(shù),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,要求十分迫切。國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型300MW汽輪機(jī)組,運(yùn)行中普遍存在高壓缸排汽高,軸封漏汽量大,夾層汽流影響汽缸上下溫度,高壓缸效率低。不同電廠在大修中揭缸檢查發(fā)現(xiàn),汽缸存在永久變形,結(jié)合面漏汽,通流徑向汽封磨損嚴(yán)重,汽缸螺栓出現(xiàn)松弛或斷裂等問(wèn)題,影響機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)效益,從而引起用戶(hù)的關(guān)注。
由于該型汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)的特殊性,作為解決上述問(wèn)題的重要技術(shù)措施之一,對(duì)能否采用布萊登汽封和該技術(shù)使用情況以及用戶(hù)所關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行探討。
1 該技術(shù)使用情況
該結(jié)構(gòu)形式汽封是在1987年由GE公司雇員Ron? Brandon 提出并完成設(shè)計(jì)制造,且取得ABE專(zhuān)利。據(jù)《Power Engineering》1989.5刊物報(bào)導(dǎo)[1],該汽封在1987年對(duì)不同結(jié)構(gòu)和容量的5臺(tái)機(jī)組,1988年40臺(tái),1989年80余臺(tái)機(jī)組進(jìn)行過(guò)改進(jìn)。使用后,由于用戶(hù)反映效果明顯,以至現(xiàn)在國(guó)外一些較大的汽輪機(jī)制造廠采用該技術(shù)。如國(guó)內(nèi)進(jìn)口機(jī)組中,大連電廠3號(hào)、丹東電廠1號(hào)350MW機(jī)組等。
1994年國(guó)內(nèi)有關(guān)部門(mén)引進(jìn)該項(xiàng)技術(shù),1995年9月在首陽(yáng)山電廠2號(hào)200MW機(jī)組大修首次采用,1995年11月2日該機(jī)組大修后一次啟動(dòng)并網(wǎng)成功。
為檢驗(yàn)使用效果,1997年1月11日由原電力部安生司組織十六個(gè)單位對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)揭缸檢查,當(dāng)時(shí)該機(jī)組大修后已運(yùn)行9618h,完成發(fā)電量16.2億KW.h,共經(jīng)歷啟、停6次,其中冷態(tài)2次,熱態(tài)4次,沒(méi)有發(fā)生汽封發(fā)面的故障和異常,汽輪機(jī)的振動(dòng)、脹差、軸向位移等數(shù)據(jù)均正常。組織及參加單位,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)揭缸檢查結(jié)果和結(jié)論形成了紀(jì)要。確定了該技術(shù)使用效果。
隨后,首陽(yáng)山電廠1號(hào),焦作電廠1~6號(hào)200MW機(jī)組等電廠相繼采用該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行了汽封改造。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止2001年6月?,F(xiàn)國(guó)內(nèi)已在6~300MW不同類(lèi)型及容量機(jī)組上使用該技術(shù),改造臺(tái)數(shù)達(dá)65臺(tái)。這些機(jī)組中有的已進(jìn)行過(guò)大修。
2 使用該技術(shù)安全及經(jīng)濟(jì)性情況
? 在不同電廠決定是否采用該項(xiàng)技術(shù)的可行性研究分析時(shí),所關(guān)注的首先是安全性問(wèn)題,尤其是國(guó)產(chǎn)200MW機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),啟、停過(guò)程中發(fā)生大軸彎曲事故臺(tái)次不少,是用戶(hù)最為擔(dān)心的問(wèn)題,其次是所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。眾所周知,由于技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展,現(xiàn)代汽輪機(jī)通流葉型設(shè)計(jì)和制造技術(shù)已達(dá)日臻完善的程度。為進(jìn)一步提高通流效率,世界各大制造部門(mén)在通流汽封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面作了大量的工作和改進(jìn),并取得明顯成效。機(jī)組啟、?;虺霈F(xiàn)振動(dòng)而汽封不受磨損,正常運(yùn)行汽封間隙在最合適的狀態(tài)。使機(jī)組在整個(gè)大修期內(nèi)運(yùn)行不致因汽封磨損導(dǎo)致效率下降,能保持機(jī)組長(zhǎng)期的高效率運(yùn)行,甚至延長(zhǎng)機(jī)組大修周期和縮短大修工期,提高企業(yè)效益等問(wèn)題,已引起用戶(hù)關(guān)注。正是該汽封工作原理具有上述的工作特性,從而增加了用戶(hù)使用該項(xiàng)技術(shù)的決心。
以首陽(yáng)山電廠2號(hào)汽輪機(jī)改前委托美國(guó)ABE公司對(duì)其進(jìn)行的技術(shù)評(píng)估為例,在各部分損失中,軸封損失占總損失的31.7%,葉頂汽封占55.3%。但在改進(jìn)后對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),由于這些損失相對(duì)量較小,又很難準(zhǔn)確的測(cè)量,以及大修效果所占的比例如何確定等問(wèn)題及其它因素影響,其效果用戶(hù)的說(shuō)法不一。
但改后的機(jī)組中,如首陽(yáng)山、新余、盤(pán)縣、焦作、南山等電廠進(jìn)行過(guò)的熱力試驗(yàn)結(jié)果表明,與以往大修后的結(jié)果相比較,高、中壓缸效率有不同程度提高,機(jī)組熱耗率確實(shí)下降不小,最大的熱耗率下降269.3kj/(KW.H)。而且,南山電廠還專(zhuān)門(mén)在高壓缸前軸封漏汽管上設(shè)計(jì)、安裝了蒸汽流量孔板,測(cè)量軸封漏流量。由于沒(méi)有改前數(shù)據(jù),只能與設(shè)計(jì)值比較。設(shè)計(jì)1.23t/h ,實(shí)測(cè)0.76t/h,相對(duì)下降38%,這在各電廠不同容量和類(lèi)型機(jī)組的考核試驗(yàn)結(jié)果中,還不多見(jiàn)。該機(jī)組為50MW燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,承擔(dān)調(diào)峰任務(wù),頻繁啟停調(diào)峰運(yùn)行,至今軸封漏汽量基本保持不變。
經(jīng)過(guò)1~2次大修的機(jī)組,如首陽(yáng)山1、2號(hào)機(jī),焦作電廠4、5號(hào)機(jī),電廠反映,揭缸檢修未發(fā)現(xiàn)有汽封磨損情況,大修也可不對(duì)汽封間隙進(jìn)行修刮和調(diào)整及更換。
3使用該汽封所關(guān)注的問(wèn)題
3.1冷態(tài)啟動(dòng)差脹大
?? 根據(jù)該汽封工作原理,在啟動(dòng)和初始負(fù)荷階段,汽封在彈簧作用下,處于全開(kāi)位置,此時(shí)間隙在最大值,汽封漏汽量大,轉(zhuǎn)子加熱快,而汽缸加熱跟不上,易出現(xiàn)正差脹大。尤其是國(guó)產(chǎn)200、125MW等型機(jī)組,原設(shè)計(jì)軸向間隙小,若暖機(jī)時(shí)間安排不當(dāng),易出現(xiàn)正差脹超限問(wèn)題。
在現(xiàn)已實(shí)施該技術(shù)改造的機(jī)組中,以200MW機(jī)組最早且臺(tái)數(shù)最多,其最初的指導(dǎo)思想是防止啟、停中汽封間隙小,易產(chǎn)生碰磨而造成彎軸事故。所以設(shè)計(jì)上將開(kāi)啟間隙設(shè)計(jì)到3~4mm,開(kāi)啟間隙愈大,完全關(guān)閉的初負(fù)荷就愈高,若暖機(jī)時(shí)間不足,在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),易造成啟動(dòng)和初負(fù)荷階段差脹大。
3.2運(yùn)行中關(guān)不住
?? 在對(duì)所調(diào)查了解的機(jī)組中,確實(shí)出現(xiàn)有些單位在仿造該技術(shù)改造的機(jī)組,如開(kāi)封125MW、荊門(mén)200MW機(jī)組和新疆地區(qū)的幾個(gè)100MW和50MW機(jī)組出現(xiàn)運(yùn)行中汽封不能閉合。并且是大修后首次啟動(dòng)后一直關(guān)不住,從揭缸檢查發(fā)現(xiàn),主要是加工尺寸,彈簧質(zhì)量和安裝工藝等存在問(wèn)題。
現(xiàn)已改進(jìn)的機(jī)組,除上述機(jī)組外,從運(yùn)行中各缸的效率來(lái)分析,如首陽(yáng)山的電廠200MW機(jī)組,ABE公司在改前揭缸時(shí)進(jìn)行汽道評(píng)估,結(jié)論為高壓缸效率可提高3.8個(gè)百分點(diǎn),大修后試驗(yàn),高壓缸效率實(shí)際提高了4個(gè)百分點(diǎn)。又如外高橋300MW機(jī)組汽封改進(jìn)后,高壓缸排汽溫度下降5℃左右,經(jīng)一年多運(yùn)行,現(xiàn)中壓缸效率仍保持在92%左右。新海、焦作、新余等電廠反映大修前油中帶水嚴(yán)重,現(xiàn)油中帶水問(wèn)題基本消除??梢宰C明,正常運(yùn)行中該汽封處在正常閉合位置。否則,高、中壓缸排汽溫度會(huì)較高,缸效率會(huì)降低。
[關(guān)鍵詞]汽輪機(jī)?? 引進(jìn)型汽輪機(jī)? 300MW機(jī)組??? 布萊登汽封?? 改造
前言
隨積極地引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和不斷深化改革,企業(yè)對(duì)依靠科技進(jìn)步,廣泛地采用各種先進(jìn)成熟技術(shù),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,要求十分迫切。國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型300MW汽輪機(jī)組,運(yùn)行中普遍存在高壓缸排汽高,軸封漏汽量大,夾層汽流影響汽缸上下溫度,高壓缸效率低。不同電廠在大修中揭缸檢查發(fā)現(xiàn),汽缸存在永久變形,結(jié)合面漏汽,通流徑向汽封磨損嚴(yán)重,汽缸螺栓出現(xiàn)松弛或斷裂等問(wèn)題,影響機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)效益,從而引起用戶(hù)的關(guān)注。
由于該型汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)的特殊性,作為解決上述問(wèn)題的重要技術(shù)措施之一,對(duì)能否采用布萊登汽封和該技術(shù)使用情況以及用戶(hù)所關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行探討。
1 該技術(shù)使用情況
該結(jié)構(gòu)形式汽封是在1987年由GE公司雇員Ron? Brandon 提出并完成設(shè)計(jì)制造,且取得ABE專(zhuān)利。據(jù)《Power Engineering》1989.5刊物報(bào)導(dǎo)[1],該汽封在1987年對(duì)不同結(jié)構(gòu)和容量的5臺(tái)機(jī)組,1988年40臺(tái),1989年80余臺(tái)機(jī)組進(jìn)行過(guò)改進(jìn)。使用后,由于用戶(hù)反映效果明顯,以至現(xiàn)在國(guó)外一些較大的汽輪機(jī)制造廠采用該技術(shù)。如國(guó)內(nèi)進(jìn)口機(jī)組中,大連電廠3號(hào)、丹東電廠1號(hào)350MW機(jī)組等。
1994年國(guó)內(nèi)有關(guān)部門(mén)引進(jìn)該項(xiàng)技術(shù),1995年9月在首陽(yáng)山電廠2號(hào)200MW機(jī)組大修首次采用,1995年11月2日該機(jī)組大修后一次啟動(dòng)并網(wǎng)成功。
為檢驗(yàn)使用效果,1997年1月11日由原電力部安生司組織十六個(gè)單位對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)揭缸檢查,當(dāng)時(shí)該機(jī)組大修后已運(yùn)行9618h,完成發(fā)電量16.2億KW.h,共經(jīng)歷啟、停6次,其中冷態(tài)2次,熱態(tài)4次,沒(méi)有發(fā)生汽封發(fā)面的故障和異常,汽輪機(jī)的振動(dòng)、脹差、軸向位移等數(shù)據(jù)均正常。組織及參加單位,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)揭缸檢查結(jié)果和結(jié)論形成了紀(jì)要。確定了該技術(shù)使用效果。
隨后,首陽(yáng)山電廠1號(hào),焦作電廠1~6號(hào)200MW機(jī)組等電廠相繼采用該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行了汽封改造。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止2001年6月?,F(xiàn)國(guó)內(nèi)已在6~300MW不同類(lèi)型及容量機(jī)組上使用該技術(shù),改造臺(tái)數(shù)達(dá)65臺(tái)。這些機(jī)組中有的已進(jìn)行過(guò)大修。
2 使用該技術(shù)安全及經(jīng)濟(jì)性情況
? 在不同電廠決定是否采用該項(xiàng)技術(shù)的可行性研究分析時(shí),所關(guān)注的首先是安全性問(wèn)題,尤其是國(guó)產(chǎn)200MW機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),啟、停過(guò)程中發(fā)生大軸彎曲事故臺(tái)次不少,是用戶(hù)最為擔(dān)心的問(wèn)題,其次是所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題。眾所周知,由于技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展,現(xiàn)代汽輪機(jī)通流葉型設(shè)計(jì)和制造技術(shù)已達(dá)日臻完善的程度。為進(jìn)一步提高通流效率,世界各大制造部門(mén)在通流汽封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面作了大量的工作和改進(jìn),并取得明顯成效。機(jī)組啟、?;虺霈F(xiàn)振動(dòng)而汽封不受磨損,正常運(yùn)行汽封間隙在最合適的狀態(tài)。使機(jī)組在整個(gè)大修期內(nèi)運(yùn)行不致因汽封磨損導(dǎo)致效率下降,能保持機(jī)組長(zhǎng)期的高效率運(yùn)行,甚至延長(zhǎng)機(jī)組大修周期和縮短大修工期,提高企業(yè)效益等問(wèn)題,已引起用戶(hù)關(guān)注。正是該汽封工作原理具有上述的工作特性,從而增加了用戶(hù)使用該項(xiàng)技術(shù)的決心。
以首陽(yáng)山電廠2號(hào)汽輪機(jī)改前委托美國(guó)ABE公司對(duì)其進(jìn)行的技術(shù)評(píng)估為例,在各部分損失中,軸封損失占總損失的31.7%,葉頂汽封占55.3%。但在改進(jìn)后對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),由于這些損失相對(duì)量較小,又很難準(zhǔn)確的測(cè)量,以及大修效果所占的比例如何確定等問(wèn)題及其它因素影響,其效果用戶(hù)的說(shuō)法不一。
但改后的機(jī)組中,如首陽(yáng)山、新余、盤(pán)縣、焦作、南山等電廠進(jìn)行過(guò)的熱力試驗(yàn)結(jié)果表明,與以往大修后的結(jié)果相比較,高、中壓缸效率有不同程度提高,機(jī)組熱耗率確實(shí)下降不小,最大的熱耗率下降269.3kj/(KW.H)。而且,南山電廠還專(zhuān)門(mén)在高壓缸前軸封漏汽管上設(shè)計(jì)、安裝了蒸汽流量孔板,測(cè)量軸封漏流量。由于沒(méi)有改前數(shù)據(jù),只能與設(shè)計(jì)值比較。設(shè)計(jì)1.23t/h ,實(shí)測(cè)0.76t/h,相對(duì)下降38%,這在各電廠不同容量和類(lèi)型機(jī)組的考核試驗(yàn)結(jié)果中,還不多見(jiàn)。該機(jī)組為50MW燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,承擔(dān)調(diào)峰任務(wù),頻繁啟停調(diào)峰運(yùn)行,至今軸封漏汽量基本保持不變。
經(jīng)過(guò)1~2次大修的機(jī)組,如首陽(yáng)山1、2號(hào)機(jī),焦作電廠4、5號(hào)機(jī),電廠反映,揭缸檢修未發(fā)現(xiàn)有汽封磨損情況,大修也可不對(duì)汽封間隙進(jìn)行修刮和調(diào)整及更換。
3使用該汽封所關(guān)注的問(wèn)題
3.1冷態(tài)啟動(dòng)差脹大
?? 根據(jù)該汽封工作原理,在啟動(dòng)和初始負(fù)荷階段,汽封在彈簧作用下,處于全開(kāi)位置,此時(shí)間隙在最大值,汽封漏汽量大,轉(zhuǎn)子加熱快,而汽缸加熱跟不上,易出現(xiàn)正差脹大。尤其是國(guó)產(chǎn)200、125MW等型機(jī)組,原設(shè)計(jì)軸向間隙小,若暖機(jī)時(shí)間安排不當(dāng),易出現(xiàn)正差脹超限問(wèn)題。
在現(xiàn)已實(shí)施該技術(shù)改造的機(jī)組中,以200MW機(jī)組最早且臺(tái)數(shù)最多,其最初的指導(dǎo)思想是防止啟、停中汽封間隙小,易產(chǎn)生碰磨而造成彎軸事故。所以設(shè)計(jì)上將開(kāi)啟間隙設(shè)計(jì)到3~4mm,開(kāi)啟間隙愈大,完全關(guān)閉的初負(fù)荷就愈高,若暖機(jī)時(shí)間不足,在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),易造成啟動(dòng)和初負(fù)荷階段差脹大。
3.2運(yùn)行中關(guān)不住
?? 在對(duì)所調(diào)查了解的機(jī)組中,確實(shí)出現(xiàn)有些單位在仿造該技術(shù)改造的機(jī)組,如開(kāi)封125MW、荊門(mén)200MW機(jī)組和新疆地區(qū)的幾個(gè)100MW和50MW機(jī)組出現(xiàn)運(yùn)行中汽封不能閉合。并且是大修后首次啟動(dòng)后一直關(guān)不住,從揭缸檢查發(fā)現(xiàn),主要是加工尺寸,彈簧質(zhì)量和安裝工藝等存在問(wèn)題。
現(xiàn)已改進(jìn)的機(jī)組,除上述機(jī)組外,從運(yùn)行中各缸的效率來(lái)分析,如首陽(yáng)山的電廠200MW機(jī)組,ABE公司在改前揭缸時(shí)進(jìn)行汽道評(píng)估,結(jié)論為高壓缸效率可提高3.8個(gè)百分點(diǎn),大修后試驗(yàn),高壓缸效率實(shí)際提高了4個(gè)百分點(diǎn)。又如外高橋300MW機(jī)組汽封改進(jìn)后,高壓缸排汽溫度下降5℃左右,經(jīng)一年多運(yùn)行,現(xiàn)中壓缸效率仍保持在92%左右。新海、焦作、新余等電廠反映大修前油中帶水嚴(yán)重,現(xiàn)油中帶水問(wèn)題基本消除??梢宰C明,正常運(yùn)行中該汽封處在正常閉合位置。否則,高、中壓缸排汽溫度會(huì)較高,缸效率會(huì)降低。
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